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去焦耳-汤姆森效应站场工艺管线防冻胀安全治理方案

时间:2025-03-26 18:06:18 文章作者:TRTadmin 点击:

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  一、现状与危害

    在华东和华南地区,冬季气温在- 5℃至 16℃,平均湿度约 70%。天然气外输管线从 8MPa 调压至 4MPa 左右时,压力每降 1MPa,管线温度约降 5℃,地上管道表面温度可降至 - 8℃至- 16℃,致使水蒸气遇冷液化凝固,出现管道结冰,严重时会内冰堵。站内埋地管线因低温降至 0℃以下,土壤水分结冰膨胀,地面隆起可达 20cm。这会使管道本体、焊缝及法兰处产生应力形变,易致管线破裂、漏气;低温还会让阀门密封件出现细微裂纹,橡胶件变脆。依据 GB50251 - 2015、GB/T9711 - 2017 等标准,管道冷热交替产生热胀冷缩,周期性变化引发疲劳效应,缩短地上、地下管线安全寿命,带来阀门内漏和外漏等隐患。

    为解决隐患,站内原有工艺需同时启动2台加热炉加热管内天然气。南方冬季,加热炉一般连续运行约4个月,每天至少消耗 600m³天然气。

    二、工艺创新方案优势

    消除安全隐患:对地上重点管段保温隔冷,消除结冰隐患;针对地下管线,依据数据施工,实现长距离缓慢散冷,避免冻胀隐患。

    节能降耗显著:传统加热炉或电伴热难精准供热。创新工艺 6 年内安全防冻胀且无需耗能。以宝应站为例,2023 年 8 月,环境温度 33℃、湿度 45%、压差 4.9Mpa 时,地上管线结冰厚约 20mm。原加热炉每年运行约 3 个月,每小时耗气 130m³,气价 4.66 元 /m³,年燃料费约 130 万元(不含运行和人员管理费)。采用创新工艺后,年省直接成本 130 - 140 万元。按现有 150 - 250 条外输管线算,年减费用 2 - 3亿元。

    不影响原设计:新工艺以环氧树脂搭配耐低温新型材料为基材,对金属管线无腐蚀,可在管线不停输时施工。A 层符合工艺管线国家标准,B 层隔冷系数 0.02 - 0.05,C 层耐低温、粘结力强,且不影响站内工艺管线阴保系统及输气仪表数据。

    节能环保,助力碳中和:施工基材与原管道防腐层材质相同,无二次污染。人工施工无需动火,无废料污染。取代原外输燃气管线加热工艺,实现节能降耗,助力碳中和。

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